长庆陇东油田措施废液集中处理站

(1) 项目概况

长庆陇东油田地处黄土高原,区域环境敏感,一般条件下作业废水不外排,因此在此区域达标排放较难实施。由于措施废液中存在较高浓度无机污染物,将其处理至符合中水标准,具有较高能量消耗,对于油田企业而言经济成本很高,实际应用存在困难。直接回注是将处理达标的措施液回注于油田目的层位,既能保持地下水位的稳定,又能避免对环境的影响,经济性好,是一种优选途径。本项目研究的关注点是回注于目的层,措施废液处理约束条件以回注标准限值为主。陇东油田措施废液总体上SS、含油量和中值粒径超标严重,酸化废液的腐蚀速率高于标准值。胍胶废液和稠化废液多项指标超标严重,需要重点处理。该措施废液集中处理站处理能力为20 m3/h,处理出水全部用于回注地层。

(2) 工艺流程

电诱导臭氧气浮技术的组成单元包括反应分离单元、两级精细过滤单元、溶气单元、反洗单元、自动控制单元等。措施废液首先进入反应分离单元,该单元为整个工艺的核心单元,通过电诱导臭氧气浮技术,实现污染物高效去除以及消毒灭菌作用,该单元出水经过两级精细过滤后可以用于回注地层驱油。一部分的出水经过溶气单元进行高压溶气,与进水在油水泥分离单元内进行混合,产生微气泡臭氧气体。整套工艺可以通过自动控制单元进行全自动一键式操作。

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(3) 处理效果

电诱导臭氧气浮一体化装置对油田措施废液中含油量的去除率可达到98.43%,悬浮固体的总去除率可以达到98.35%,出水含油量为1.93~3.81 mg/L,SS稳定在1 mg/L以下,粒径中值平均为0.7 µm,且出水中未检测出SRB、TGB、IB等微生物,出水水质达标率为100%,出水满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标》(SY/T 5329-2012)的A1级水质要求

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